欢兴720管道是天然气集输系统的关键动脉之一,全长32公里,1981年建成投产,其中坨子里站-欢喜岭站段管道大部分穿越苇田、稻田,长约23公里。随着管道运行年限的增加、苇根对防腐层的破坏,管道防腐层破损及本体腐蚀缺陷较为严重,受管道内大量沉积物影响,管道不具备清管、内检测条件。
为了攻坚该段管道清管扫线、内检测难题,该公司借鉴气爆脉冲清洗专利技术在80万轻烃装置压力容器清洗过程中的应用经验,经过反复地实验与数据比对,确定了该技术应用于大口径、长距离天然气管道。该段管道在运行过程中,天然气中的游离轻质油混合沉积物,存在后续持续挥发风险。为消除此风险,该公司设计以水为清洗介质,结合氮气为辅助动力源实施作业的总体方案,对管道内壁实现高频振荡、水槌效应、螺旋环洗、微泡爆破等不同方式的快速冲刷清洗,将沉积物以及管壁上的附着物清除,并随高速气-水流排出,达到清扫效果。
此方案得到了油田公司钻采工程技术部、生产运营部的认可与支持,经过多次沟通协调,调配欢喜岭采油厂欢一联污水,作为脉冲清洗的水源,并将冲洗后的污水经坨子里站9号罐储存静置后,反输欢一联污水处理系统,有效避免了对环境造成污染的风险。
该公司成立了项目组,由副经理孙凯带队,制定《欢兴720管道清洗及内检测实施方案》,明确责任分工及重点流程,倒排工期,统筹协调。该公司生产运行科结合欢兴720管道隐患治理项目,实施坨子里站球筒工艺改造,先后完成供欢采天然气工艺流程切换、欢兴720管道停输置换,新、改建临时工艺5处约200米,新增管道沿线明管支撑14处,为管道清洗及清管作业顺利进行奠定了基础。
自8月20日起,欢兴720管道清洗作业正式开始,生产运行科重点管控着火爆炸、管道泄漏及环境污染风险,对关键节点、施工现场实行升级管理,克服抗洪复产、欢一联污水不稳定、缓冲罐沉积物影响排污泵运行、原工艺阀门失效等诸多难题影响,累计清洗用水约3万方,管道脉冲清洗取得实质成效。
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